將原換網器的單通道改為雙通道滑板組件,利用原有的液壓系統控制,實現了擠出機不停車換網器在線換網;在滑板密封面側邊緣部位加工出循環水通道,在正常生產時通入冷卻水,使物料在邊緣部位降溫固化,從而起到密封作用,從根本上杜絕泄漏。
塑料擠出機自動換網機存在的問題
1、每次換網時都要產生落地料,造成很大損失。
2、ABS在高溫下停留會發黃或焦糊,每次換網時都需停車30分鐘左右,熔融的ABS在模頭內焦化變黃,發黑,使模孔頻繁堵塞,經常要停車清理。另外再次開車時,需先向廢料倉進料5分鐘左右,以防止糊料進入成品倉。盡管如此,還是經常發生用戶投訴事件,影響效益和公司形象。
3、每次換網時都要產生幾十公斤的落地料,損失很大。另外,落地料中揮發出許多有毒的單體,嚴重危害工人的身心健康。
4、每8小時需換一次濾網,使設備頻繁開停.造成造拉線設備經常出現故障,大大縮短了部件的壽命。如軸承約2-3個月就需更換:切刀3-4個月就要重新修磨。
5、原換網器密封性能極差,投用以來一直無法解決泄漏問題。熔融的ABS漏出后,常常將儀表、電器元件粘住,從而出現故障,導致停車。
塑料擠出機自動換網機改進措施
聚合物擠出過程中,聚合物熔體經長時間的塑化和受熱,熔體將會產生殘渣,加上原材料中的雜質和未塑化的顆粒,一旦進入擠出模具中,就會造成流道阻塞或制品缺陷,乃至不能正常生產,為了消除這些顆粒狀的的雜質,使純凈的熔體順利的進入擠出模具,并獲得優質的制品,所以必須在擠出機螺桿頭部和模具之間放靈過濾網,并隨擠出時間的延續,過濾網上就會堆積越來越多的垢物,此時熔壓升高,熔體流量下降,當超過一定的熔壓,過濾網就會被擊破或堵塞而失效,就必須更換網片。
1、用雙通道滑板組件(原來使用的單通道),換網時,滑板1先動作,這時物料全部從滑板2通過,由于液壓缸動作一次時間不到一秒,所以模頭壓力不會波動,也就不會產生落條現象,保證生產正常運行?;?動作完后,再使滑板2動作,這樣始終保持一個通道楊通,從而實現不停車連續換網。
2、在滑板密封面側邊緣部位加工出循環水通道,在正常生產時通入冷卻水,物料在邊緣部位降溫固化,從而起到密封作用,從根本上杜絕泄漏。
實現了自動換網后減少了設備頻繁開停次數,減少了造粒線設備經常出現故障的頻率,大大延長了部件的壽命。解決了換網器密封性不好物料泄漏的的問題,解決了以前因儀表、電器元件被擠出的物料粘住,引起儀表、電器元件故障,導致停車的現象。是節約了能源,減少了浪費,降低了產品的成本,提高了過濾網的過濾效果,減少了過渡料的產生,從而提高了產品的優級品率,為企業創出了很高的經濟效益,節省了大量勞動力。換網器:www.yaxin-wood.com